狠狠干影院/欧美午夜电影在线观看/高黄文/国产精品一区二区在线观看完整版

選煤廠三年規(guī)劃

| 瀏覽次數(shù):

 第 1 頁 共 16 頁

  選煤廠三年規(guī)劃

  Three Year Plan Of Coal Preparation Plant

 第 2 頁 共 16 頁 選煤廠三年規(guī)劃

  前

 言

 xxx 選煤廠隸屬于霍州煤電集團(tuán) xxxxxx,原設(shè)計(jì)能力為 1.80mt/a 的煉焦煤選煤廠,主要入洗本礦井原煤與集團(tuán)公司內(nèi)部部分礦點(diǎn)原煤。~年入洗能力計(jì)劃 2.10mt,超設(shè)計(jì)能力 17%。截止上半年已入洗 107 萬噸,完成年計(jì)劃的 51.39%,年底有望完成計(jì)劃,甚至突破計(jì)劃,其能力利用率達(dá)預(yù)計(jì)可達(dá)119.91%。但是,隨著本礦礦井資源的變化,以及集團(tuán)公司內(nèi)部洗煤系統(tǒng)整體形勢的發(fā)展,選煤廠面臨著資源量缺乏、入洗結(jié)構(gòu)調(diào)整、洗煤效率偏低、環(huán)節(jié)能力不適應(yīng)及整體發(fā)展后勁不足等一系列矛盾。為此,根據(jù)礦井三年規(guī)劃生產(chǎn)能力及洗煤廠的實(shí)際情況,對洗煤廠后三年的整體發(fā)展進(jìn)行了規(guī)劃,整體規(guī)劃從選煤廠可入洗資源量、工藝現(xiàn)狀入手,著重分析了后三年入洗原料煤來源及其可選性,工藝存在的問題及改造的必要性,環(huán)節(jié)配套改造,投資、成本、產(chǎn)出等,明確的提出了核心工藝改造方案為全重介工藝,進(jìn)一步完善工藝及其配套系統(tǒng),提高選煤廠的生產(chǎn)能力、裝備水平和競爭實(shí)力,確保選煤廠的可持續(xù)發(fā)展。

  第一章

  xxxxxx 選煤廠現(xiàn)狀 前言:活動方案指的是為某一次活動所指定的書面計(jì)劃,具體行動實(shí)施辦法細(xì)則、步驟等。對具體將要進(jìn)行的活動進(jìn)行書面的計(jì)劃,對每個(gè)步驟的詳細(xì)分析研究,以確定活動的順利,圓滿進(jìn)行。便于學(xué)習(xí)和使用,本文下載后內(nèi)容可隨意修改調(diào)整及打印。

 第 3 頁 共 16 頁

 一、概況 xxxxxx 選煤廠是 xxx 方式合作開發(fā)。位于 xxxx 之間,距霍州市 4km,通過地方公路與大(同)運(yùn)(城)干線公路相連,有 3.828km 的鐵路專用線在圣佛車站與南同蒲鐵路接軌。選煤廠設(shè)計(jì)年入洗能力 180 萬噸,屬煉焦煤選煤廠,現(xiàn)行工工藝采用跳汰三產(chǎn)品、煤泥濃縮浮選、尾煤壓濾回收。目前,入選原煤除來自本礦礦井 1#、2#、10#、11#原煤外(入洗比例 40%),還包括集團(tuán)公司 xx2#煤、xx10#煤、xxx2#煤、xx2#煤、xx2#、10#煤等(入洗比例 60%),生產(chǎn)產(chǎn)品主要包括 8--11 級 1/3 焦煤和肥煤。

 二、原煤系統(tǒng) 選煤廠原煤除來自本礦斜井和平峒,大部分入選原煤來自本集團(tuán)公司內(nèi)部附近其他礦井。斜井通過皮帶運(yùn)輸;平峒通過 1t 礦車運(yùn)輸,同兩個(gè)翻車機(jī)房受煤,每個(gè)翻車機(jī)房下各設(shè)有一個(gè)緩沖倉。內(nèi)部調(diào)煤通過汽車運(yùn)輸至儲煤場,推土機(jī)送入受煤坑,經(jīng)回煤暗道進(jìn)入原煤準(zhǔn)備系統(tǒng)篩分、破碎處理后進(jìn)入原煤配煤倉,配煤倉下設(shè)有自動配煤系統(tǒng)。現(xiàn)選煤廠儲煤場包括 113煤場(XXm2)、228 煤場(XXm2)、101 煤場(XXm

 2),配煤倉為 3 個(gè) φ12m、各倉容量 1300t 的圓筒倉。

 原煤準(zhǔn)備為雙系統(tǒng),設(shè)有預(yù)先篩分、選擇性破碎、手選、塊原煤破碎等生產(chǎn)環(huán)節(jié),能夠滿足生產(chǎn)要求。

 三、工藝系統(tǒng) 原設(shè)計(jì)生產(chǎn)工藝采用 0—50mm 原煤脫除煤泥后跳汰主洗、中煤重介旋流器再洗、煤泥濃縮浮選、尾煤壓濾回收、洗水閉路循環(huán)的聯(lián)合工藝流程。其中:跳汰為雙系統(tǒng);中煤重介再選系統(tǒng)自 1989 年試生產(chǎn)以來,一直未能投入使用。后經(jīng)改

 第 4 頁 共 16 頁 造,現(xiàn)行生產(chǎn)工藝采用不分級跳汰、浮選聯(lián)合工藝流程。另外,設(shè)計(jì)采用選前脫泥作業(yè)由于跑粗原因,實(shí)際生產(chǎn)中只把該作業(yè)改為跳汰分選前預(yù)先潤濕和輸送用。同時(shí)針對浮選入料灰分投產(chǎn)后超過設(shè)計(jì)一倍(原設(shè)計(jì) 17.5%,實(shí)際 35%),浮選精煤無法達(dá)標(biāo)的問題,對浮選工藝進(jìn)行了改造,將原一段浮選改為一段粗選二段精選工藝。

 四、儲裝運(yùn)系統(tǒng) 選煤廠現(xiàn)有 6 個(gè) φ12m、各倉容量 1300t 的圓筒精煤倉,倉下配有自動配煤系統(tǒng),3 個(gè) φ12m、各倉容量1300t 的圓筒中煤倉。并設(shè)有精煤裝車站和中煤裝車站各 1 個(gè)。

 五、供配電和自動化

 1、電氣系統(tǒng) 目前選煤廠使用 bfc 型低壓配電屏,屏內(nèi)主要元件 dzx10 系列斷路器(飛弧距離大)和 cj10 系列交流接觸器(已淘汰),不適合在單元組合配電屏中使用?,F(xiàn)場觀察,各電氣元件安裝距離偏小,各單元之間和屏與屏之間無可靠隔離。一個(gè)回路發(fā)生故障時(shí),不能可靠分?jǐn)喙收匣芈范斐烧麄€(gè)單元電氣元件燒毀,甚至波及整塊配電屏和相鄰屏,造成更多的電氣設(shè)備損壞,影響配電系統(tǒng)安全正常工作。

 2、自動化 選煤廠設(shè)有以 plc(modicon984 系列)為基礎(chǔ)的集中控制裝置?,F(xiàn)橫塊區(qū)有損壞,集控裝置處于帶電停運(yùn)狀態(tài)。其他自動化包括:跳汰機(jī)采用數(shù)控風(fēng)閥控制,并設(shè)有自動排料裝置;原煤精煤倉下自動配煤系統(tǒng);501 精煤皮帶 zz-89 型在線測灰儀自動檢測。

 第 5 頁 共 16 頁

 六、~年選煤廠生產(chǎn)能力計(jì)劃 ~年入洗原煤計(jì)劃 210 萬噸,超設(shè)計(jì)能力 17%;生產(chǎn)精煤計(jì)劃 103 萬噸,同比增幅 29%;外運(yùn)總量 149 萬噸,同比增幅%;各指標(biāo)情況見表1。

  ~年洗精煤及副產(chǎn)品生產(chǎn)計(jì)劃

  表1

 第二章

  煤源、煤質(zhì)及可選性分析

 一、煤源概況

 1、煤源 ~--~年預(yù)計(jì)入洗煤源主要包括本礦井生產(chǎn)的 1#、2#、10#、11#原煤和集團(tuán)公司內(nèi)部調(diào)撥原煤,由于李雅莊選煤廠、回坡底選煤廠的相續(xù)投產(chǎn),內(nèi)調(diào)原煤相對困難,資源不足,預(yù)測只能調(diào) xxxxxx 礦 2#、10#原煤。截止~年 6 月末,本礦礦井剩余可采儲量 1550.2 萬噸,圈定可采儲量 1557.2 萬噸。礦井產(chǎn)量規(guī)劃~年 80 萬噸、~年 120 萬噸、~年 150 萬噸,分井口、分采區(qū)的礦井三年產(chǎn)量規(guī)劃見表2。

  礦井三年(~--~年)產(chǎn)量規(guī)劃

  表 2 內(nèi)調(diào)煤(暫定為 xxxxxx 礦井)可調(diào)運(yùn)量能確保每年 100萬噸。根據(jù)資源可采產(chǎn)量確定選煤廠三年入洗能力見表 3,其中:10#原煤入洗比例達(dá)

  %;11#原煤入洗比例達(dá)

  %;1#2#原煤入洗比例

 第 6 頁 共 16 頁 達(dá)

  ;11#原煤入洗比例預(yù)計(jì)達(dá)

  % 選煤廠三年(~--~)入洗量規(guī)劃

 表 3 2、煤層特性 入洗原煤以 1/3 焦煤為主,有時(shí)也有偏肥煤。本部礦井可采煤層

  主要有:1#、2#、5#、6#、9#、10#、10 下#和 11#煤。目前,礦井開采煤層為 1#、2#、10#、和 11#煤,其中上組煤 1#、2#屬中灰低硫煤,下組煤中除 11#煤硫分較低外,6#、9#、10#煤中含硫含量較高,硫分賦存狀態(tài)以硫化物硫和有機(jī)硫?yàn)橹鳌?/p>

 二、煤質(zhì)及可選性分析 ㈠各礦點(diǎn)煤質(zhì)及可選性 1、xxx2#原煤 根據(jù)白龍 2#原煤大樣資料分析結(jié)合日常生產(chǎn)技術(shù)檢查得表 4:白龍 2#原煤浮沉試驗(yàn)綜合結(jié)果表。本礦礦井 2#原煤粒度組成較好,末煤含量低,煤泥含量 12.46%,各級別理論分選比重偏高,9 級 1.55、10 級1.60、11 級 1.65,可選性較好。

 2、xx10#原煤 根據(jù)白龍 10#原煤大樣資料分析結(jié)合日常生產(chǎn)技術(shù)檢查得表 5:白龍 10#原煤浮沉試驗(yàn)綜合結(jié)果表。本礦礦井 10#原煤粒度組成較好,末煤含量低,煤泥含量 12.46%,各級別理論分選比重偏高,9 級 1.55、10 級1.60、11 級 1.65,可選性較好。

 3、xx11#原煤 根據(jù)白龍 11#原煤大樣資料分析結(jié)合日常生產(chǎn)技術(shù)檢查得表 6:白龍 11#原煤浮沉試驗(yàn)綜合結(jié)果表。本礦礦井 11#原煤粒度組成較好,末煤含量低,煤泥含量 12.46%,各級別理論分選比重偏高,9 級 1.55、10 級1.60、11 級 1.65,可選性較好。

 4、xxxxxx2#煤 根據(jù) xxxxxx2#原煤大樣資料分析結(jié)合日常生

 第 7 頁 共 16 頁 產(chǎn)技術(shù)檢查得表 7:xxxxxx2#原煤浮沉試驗(yàn)綜合結(jié)果表。本礦礦井2#原煤粒度組成較好,末煤含量低,煤泥含量 12.46%,各級別理論分選比重偏高,9 級 1.55、10 級 1.60、11 級 1.65,可選性較好。

 5、xxxxxx10#煤 根據(jù) xxxxxx2#原煤大樣資料分析結(jié)合日常生產(chǎn)技術(shù)檢查得表 8:xxxxxx2#原煤浮沉試驗(yàn)綜合結(jié)果表。本礦礦井 2#原煤粒度組成較好,末煤含量低,煤泥含量 12.46%,各級別理論分選比重偏高,9 級 1.55、10 級 1.60、11 級 1.65,可選性較好。

 從上述各煤層的性質(zhì)分析看,各點(diǎn)原煤可選性差異較大,分選比重和產(chǎn)率相差很大,實(shí)際生產(chǎn)中應(yīng)以配煤入洗為主,以便綜合利用資源,達(dá)到最佳分選效果。

 ㈡綜合煤質(zhì)及可選性 根據(jù)近幾年配煤入洗的配比和各煤層資源情況,本規(guī)劃預(yù)計(jì)各來煤比例:1#2#原煤占

 %、10#原煤占

  %、11#原煤占

  (11#原煤單洗 100%)。根據(jù)配比得入洗原煤浮沉組成表 9(預(yù)計(jì)組成情況)。

 入洗原煤綜合浮沉組成

  表 9 由浮沉組成情況可知:主導(dǎo)級為

  密度級,產(chǎn)率達(dá)

  ,其次為+1.8 密度級,產(chǎn)率達(dá)

  %,說明可見矸較多。綜合 1.3~1.4 密度級分析,產(chǎn)率達(dá) 34.81%,本級灰分達(dá)

 %,說明入洗原煤內(nèi)灰較高,生產(chǎn)低灰精煤的可選性較難。繪制可選性曲線,當(dāng)精煤灰分要求 9.5%

 第 8 頁 共 16 頁 時(shí),其理論分選密度為

 kg/l,±0.1 含量達(dá)

 %,可選性為

  。當(dāng)精煤灰分要求 10%時(shí),其理論分選密度為

 kg/l,±0.1 含量達(dá)

 %,可選性為

  。當(dāng)精煤灰分要求 10.5%時(shí),其理論分選密度為

 kg/l,±0.1 含量達(dá)

 %,可選性為

  。

 第三章

 工藝系統(tǒng)規(guī)劃及環(huán)節(jié)改造

 一、現(xiàn)階段存在的主要問題 ㈠工藝方面

 1、從煤質(zhì)指標(biāo)、生產(chǎn)技術(shù)指標(biāo)、產(chǎn)品指標(biāo),結(jié)合精煤最大產(chǎn)率原則及最大經(jīng)濟(jì)效益的取得的角度考慮,現(xiàn)行生產(chǎn)工藝存在以下問題:

?、?、目前入洗原煤煤質(zhì)變化大,末煤含量大大增加,跳汰機(jī)分選效果變差,從近幾年的生產(chǎn)指標(biāo)來看,中煤帶煤損失較高 22-25%,矸石污染>8%,精煤損失大,影響了選煤廠的經(jīng)濟(jì)效益。

?、啤?1#原煤灰分在 29-35%范圍內(nèi),屬較高灰分,-13mm級原煤含量近 60%,原煤易碎。煤泥含量達(dá) 15%左右,含量適中,其中浮沉煤泥占本級含量 2-3%,原煤不易泥化;-1.40 密度級含量 40-45%,灰分 9.65%-9.90%,矸石含量 20-30%,矸石含量較高。從其可選性來看,11#煤精煤灰分 10.5%時(shí),δp±0.1=48.3%,理論回收率為 58.83%,屬極難選煤。采用跳汰工藝,很難生產(chǎn) 9-11級精煤,精煤產(chǎn)率無法保障,若單獨(dú)入洗 11#原煤,則精煤產(chǎn)率僅

 第 9 頁 共 16 頁 為 28-33%,產(chǎn)率極低;若與 2#、10#原煤混合入洗,則由于煤質(zhì)性質(zhì)的不同,影響精煤最大產(chǎn)率的取得和產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定。

 2、洗煤廠工藝現(xiàn)狀 洗煤廠原設(shè)計(jì)工藝流程為跳汰主洗-中煤重介及濃縮浮選工藝流程,設(shè)計(jì)工藝上包括中煤重介再選系統(tǒng),共有機(jī)電設(shè)備

  臺,投入

 萬元?,F(xiàn)在凈值

 萬元。由于設(shè)計(jì)時(shí)間為 1984 年,當(dāng)時(shí)重介質(zhì)旋流器洗選工藝不十分成熟,設(shè)備可靠性、適應(yīng)性較差,投產(chǎn)后一直沒有應(yīng)用的原因主要有以下兩方面的原因:

?、?、原設(shè)計(jì)工藝中,生產(chǎn)產(chǎn)品包括 1#(8.16%)精煤、2#(10.85%)精煤、中煤和矸石,其中:跳汰中煤產(chǎn)率 26.49%、灰分 26.78%,經(jīng)重介分選、脫介、脫泥后,2#精煤產(chǎn)率 8.29%、灰分 10.85%,中煤產(chǎn)率 25.32%、灰分34.65%。

 實(shí)際生產(chǎn)中,隨著原煤條件及洗選產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的變化,現(xiàn)洗煤廠生產(chǎn) 8-11 級精煤,副產(chǎn)品中煤產(chǎn)率 20-23%,灰分達(dá) 30-35%,熱值為 4200-4800 大卡/kg,灰分較高,已無必要進(jìn)行分選即可排放,否則重介分選后,其中煤灰分將大于 45%,只能作為矸石排放,精煤灰分達(dá) 15%以上,其產(chǎn)品數(shù)質(zhì)量關(guān)系如下表11:

 入洗原料及加工費(fèi):

 60 萬噸/年×11 元/噸+60 萬噸/年×780 元/噸=5

  340 萬元 產(chǎn)品銷售收入:

 60 萬噸/年×25 元/噸×180 元/噸=4320 萬元, 由以上分析可知,中煤重介若投入每年減少銷售收入 1000 萬元 ⑵、工藝落后、選型設(shè)備可靠性差 中煤重介工藝采用中煤篩分破碎后無壓給入兩產(chǎn)品旋流器,分選后經(jīng)過兩次脫

 第 10 頁 共 16 頁 介、離心機(jī)脫水,脫介及介質(zhì)調(diào)節(jié)系統(tǒng)選用傳統(tǒng)的振動篩和磁選機(jī),主要設(shè)備存在以下問題:

 a.所選 φ600 重介質(zhì)旋流器不是定型產(chǎn)品,其工作的可靠性及設(shè)備耐磨問題沒有解決,沒有大范圍內(nèi)的推廣應(yīng)用。

 b.脫介系統(tǒng)跑粗嚴(yán)重,沒有把關(guān)環(huán)節(jié)。

 c.vc-48 型離心脫水機(jī),運(yùn)行中脫水效率低,磨損嚴(yán)重,該設(shè)備在全國推廣沒有成功的范例。

 b.選用的介質(zhì)調(diào)節(jié)系統(tǒng)不可靠,不能正常運(yùn)行。

 c.部分環(huán)節(jié)沒有安裝調(diào)試完畢,如介質(zhì)準(zhǔn)備、粗介質(zhì)回收等沒有形成系統(tǒng)。

 d.由于中煤重介系統(tǒng)設(shè)備閑置 14 余年,盡管采取了封存、保護(hù)等一系列措施,但現(xiàn)有設(shè)備嚴(yán)重腐蝕無法使用,進(jìn)行技術(shù)改造基本已無利用價(jià)值。

 e.洗煤廠投產(chǎn)以來,進(jìn)行過多次技術(shù)改造,部分管道已占用或折除,并且部分管道已經(jīng)磨損,更換數(shù)次已無法恢復(fù)。

 f.就地控制系統(tǒng)中的電纜線及部分配電盤,由于現(xiàn)場環(huán)境潮濕,腐蝕嚴(yán)重,沒有利用的價(jià)值,但配電室中高低配電柜可以利用。

 綜上所述,重介選煤工藝經(jīng)過十余年的發(fā)展,從工藝、設(shè)備已經(jīng)發(fā)生了質(zhì)的飛躍,利用十五年前陳舊的工藝及設(shè)備,入洗極難選煤能否達(dá)到預(yù)期的效果,需經(jīng)過專家小組重新評價(jià)。

?、姝h(huán)節(jié)配套方面

 1、脫水系統(tǒng) 精煤水分的高低主要是由洗煤工藝和脫水方法

 第 11 頁 共 16 頁 決定的。目前,選煤廠的洗煤工藝是全跳汰-浮選工藝,脫水方法分兩種:一是跳汰精煤用離心機(jī)脫水,產(chǎn)品水分 7--8%,基本能滿足用戶要求;二是浮選精煤用 pg116 和 gp120 過濾機(jī)脫水,產(chǎn)品水分 26--28%,遠(yuǎn)大用戶要求 7%,是產(chǎn)品水分高的主要原因。它約點(diǎn)總精煤的 10%,影響總精煤水分 2.44%。雖經(jīng)倉儲脫水,精煤水分仍達(dá)不到用戶要求。~年上半年商品煤實(shí)際水分為 8.76%,若對該水分不采取措施,年將損失運(yùn)費(fèi) 106.1 萬元。

 2、自動化控制水平低,生產(chǎn)效率低 自動化控制是高效選煤廠的必然途徑,是減人提效,降低加工成本,獲得最大經(jīng)濟(jì)效益的有效措施。目前,選煤廠在自動化控制方面,只是在運(yùn)輸系統(tǒng)采用了 plc(modicon

 984 系統(tǒng))為基礎(chǔ)的集中控制,且投產(chǎn)后因綜合保護(hù)不全等原因沒有調(diào)試,采用的就地手動開車(目前,主機(jī)接口板已損壞)。用人多,生產(chǎn)效率低,~年上半年全員效率

  噸/工,比高效選煤廠的標(biāo)準(zhǔn)

  噸/工差

 噸/工,應(yīng)逐步進(jìn)行自動改造。

 二、整體規(guī)劃 ㈠核心工藝規(guī)劃

 1、工藝現(xiàn)狀 生產(chǎn)實(shí)踐表明,全跳汰工藝只能適應(yīng)于易選煤或中等可選煤,對難選、極難選煤采用跳汰洗煤方法,效率和產(chǎn)率極低,經(jīng)濟(jì)效益極差。如現(xiàn)選煤廠采用的跳汰選煤方法,生產(chǎn) 9級、10 級、11 級精煤,原煤理論±0.1 含量偏高、較難選。表是選煤廠近期時(shí)間以來的技術(shù)指標(biāo)。

 跳汰選煤方法技術(shù)指標(biāo)

 表 12 生產(chǎn) 9 級精煤時(shí)±0.1

 第 12 頁 共 16 頁 含量達(dá) 21.5%,屬較難選煤,導(dǎo)致分選效率極低,達(dá) 75.34%,精煤產(chǎn)率 47.18%,精煤在中煤中的損失超過了 28%,矸石污染達(dá) 9%,有 25~30%的中煤混入精煤,15~25%的矸石混入中煤,影響了產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定,嚴(yán)重?fù)p失了洗煤廠的經(jīng)濟(jì)效益。在生產(chǎn) 10 級、11 級精煤時(shí),±0.1 含量分別為 17.5%和 14.8%,屬中等可選煤,雖然適用于跳汰分選,但分選效率也僅達(dá)到 80.34%和 85.34%,精煤產(chǎn)率達(dá) 51.58%和 56.13%,精煤在中煤中的損失仍達(dá) 18~20%,矸石污染在 8%左右,得不到最佳經(jīng)濟(jì)效益。若同樣的原煤采用重介洗煤方法,效果將明顯提高(見表 12、表

 13),分選效率分別提高 14.05%、12.07%、8.5%,達(dá)到89.39%、92.41%、93.84%。精煤產(chǎn)率分別增加 8.80%、7.75%和5.59%,分別達(dá)到 55.96%、59.33%、61.72%,精煤在中煤內(nèi)的損失降到 10%以下,矸石污染降到 2%左右,經(jīng)濟(jì)效益明顯提高。

 重介選煤方法技術(shù)指標(biāo)

  表 13

  全跳汰與全重介工藝產(chǎn)率、效率對比表 14 ~年上半年共入洗原煤72.5 萬噸,生產(chǎn)精煤 31.77 萬噸,比全重介少生產(chǎn)精煤 6.73 萬噸(其中:9 級 1.61 萬噸、10 級 0.36 萬噸、11 級 0.15 萬噸),綜合產(chǎn)品 50.19 萬噸,比全重介多 1.77 萬噸。按 xxxxxx 礦上半年累計(jì)產(chǎn)品價(jià)格(精煤 9 級 220 元、10 級 215 元、11 級 200 元,原混 80 元、洗混 70 元)測算,全重介增加加工費(fèi) 2.04 元/噸原煤,今年上半年損失利潤

 萬元即噸原煤損失

  元,噸精煤損失

 元,因此,對

 第 13 頁 共 16 頁 核心工藝進(jìn)行改造是非常必要的。

 現(xiàn)工藝損失精煤效益分析

 表 15 2、改造規(guī)劃 根據(jù)選煤廠實(shí)際,我們認(rèn)為應(yīng)首先對影響精煤產(chǎn)率和效益較大的跳汰工藝進(jìn)行改造。

 ⑴選煤方法的確定 選煤方法和工藝流程是選煤廠的核心問題,它決定著選煤廠經(jīng)濟(jì)效益水平發(fā)揮的高低。根據(jù)選煤廠入選原煤資料,我們對四種工藝方案進(jìn)行了說盡的計(jì)算比選(見表 16、表

 17)

 全跳汰工藝精煤產(chǎn)率最低,中間產(chǎn)品產(chǎn)率最大,經(jīng)濟(jì)效益最差。全重介工藝精煤產(chǎn)率最高,中間產(chǎn)品產(chǎn)率最低,經(jīng)濟(jì)效益最優(yōu)。其次是精煤重介,再次是中煤重介工藝。

 綜上分析,核心工藝改造選擇全重介工藝,其工藝技術(shù)已經(jīng)成熟,便于集中控制,易于管理。

 ⑵工藝流程布置

?、僭瓌t:保留全跳汰工藝,實(shí)施全重介工藝改造。充分利用原有生產(chǎn)系統(tǒng),力求生產(chǎn)工藝簡單、靈活,可實(shí)現(xiàn)全跳汰和全重介兩種工藝靈活切換。

?、诰唧w布置:見附圖:工藝原則流程圖?;謴?fù)原有脫泥作業(yè),在脫泥篩前溜槽內(nèi)加切換裝置。也就是可以實(shí)現(xiàn)全重介和全跳汰的切換。篩上物進(jìn)入破碎機(jī)破碎至 25mm 以下,再進(jìn)入混料桶。為了解決脫泥篩跑粗問題,脫泥篩篩下水經(jīng) 0.5mm 篩縫的弧形篩回收粗煤泥后再進(jìn)入煤泥水系統(tǒng),粗煤泥進(jìn)入重介分選系統(tǒng)?;炝贤皩⒃汉脱h(huán)介質(zhì)混合后,經(jīng)泵進(jìn)至三產(chǎn)品旋流器分選。精煤產(chǎn)品利用原中煤重介系統(tǒng)的兩臺精煤脫介篩(恢復(fù))和跳汰系統(tǒng)兩臺脫泥篩(加

 第 14 頁 共 16 頁

 弧形篩)脫介,中煤產(chǎn)品進(jìn)入原中煤重介脫介篩脫介,矸石產(chǎn)品進(jìn)入跳汰系統(tǒng)除雜篩(改造并在其前加弧形篩)脫介,矸石產(chǎn)品進(jìn)入跳汰系統(tǒng)除雜篩(改造并在其前加弧形篩)脫介。稀介質(zhì)分別進(jìn)入精煤稀介桶和中煤矸石稀介桶,再分別進(jìn)入不同的磁選系統(tǒng)回收磁介質(zhì)。精煤磁選機(jī)的尾礦在經(jīng)過弧形篩與電磁高頻篩網(wǎng)振動篩回收了粗精煤泥后,進(jìn)入煤泥水系統(tǒng)。中煤矸石稀介質(zhì)經(jīng)磁選機(jī)后進(jìn)入尾煤回收系統(tǒng)。

?、圩罱K產(chǎn)品平衡(見表 18:最終產(chǎn)品平衡表)

 ⑶主要設(shè)備選型 設(shè)備選型原則上選用國內(nèi)先進(jìn)可靠的設(shè)備 分選設(shè)備:采用技術(shù)過關(guān)的 3nzx710/500 有壓給料三產(chǎn)品重介旋流器(晉陽選煤廠使用良好)。入料上限控制在 25mm。

 破碎設(shè)備:選用具有篩分功能的 mmd 系統(tǒng)篩分破碎機(jī),有利于減少次生煤泥。

 脫介設(shè)備:采用技術(shù)成熟、運(yùn)行可靠的 zkx 型振動篩。

 粗煤泥回收:采用弧形篩與 mvs 電磁振動高頻振網(wǎng)篩配合回收。該設(shè)備振動頻率高達(dá)3000 次/分,有利于粗煤泥脫水降灰,灰分降低約 2~3%,水分21~22%。

 介質(zhì)回收:中煤、矸石稀介質(zhì)選用原有的 3 臺 xctb-1050x2100 磁選機(jī)。精煤稀介質(zhì)選用磁場強(qiáng)度高的 1030 型磁選機(jī)。

 泵類:采用石家莊工業(yè)泵廠的渣漿泵。

 介質(zhì)制備:恢復(fù)原有的介質(zhì)制備系統(tǒng) ⑷技術(shù)經(jīng)濟(jì)

?、偻顿Y:估算總投資 1000.0 萬元,其中設(shè)備 450 萬元,土建 50 萬元,安裝 270 萬元,預(yù)備費(fèi)(8%)61.7 萬元。

 ②生產(chǎn)成本增加,年增加 307.07 萬元,噸原煤 2.04 萬元

 第 15 頁 共 16 頁

 ③效益:按全年精煤計(jì)劃 100 萬噸,測算(見表

 19),精煤產(chǎn)率增加 9.49%,中煤產(chǎn)率降低 11.45%,綜合產(chǎn)率降低 1.96%,外運(yùn)量減少 20.68 萬噸,年增收利潤 577 萬元。

?、芡顿Y回收期:在確保原產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、煤價(jià)與原煤煤質(zhì)的條件下,1.44 年可收回投資。

?、?、配套環(huán)節(jié)規(guī)劃

 1、浮精脫水系統(tǒng)改造 ⑴工藝選擇 經(jīng)過綜合對比,調(diào)查了解,現(xiàn)適用于浮選精煤、煤泥脫水效果較好的為加壓過濾機(jī)及配套工藝,其工藝技術(shù)日趨成熟,成功應(yīng)用并取得巨大經(jīng)濟(jì)效益的洗煤廠有西山煤電西曲選煤廠、西山煤電鎮(zhèn)城底選煤廠等多家單位,其技術(shù)特點(diǎn)主要表現(xiàn)為:

 加壓過濾機(jī)是一種高效、節(jié)能、全自動操作的新型脫水設(shè)備,與真空過濾機(jī)相比具有數(shù)倍過濾推動力,因而不僅具有很大的生產(chǎn)能力,而且具有很低的濾餅水份和清潔的濾液,全過程采用計(jì)算機(jī)自動控制。

 生產(chǎn)能力高:0.25~0.35mpa 時(shí),產(chǎn)量可達(dá) 300~800kg/m

 2.h,比真空過濾機(jī)提高 4--8 倍。

 濾餅水分低,浮選精煤脫水,工作壓力為 0.25~0.35mpa 時(shí),濾餅水分為 20%以下,比真空過濾機(jī)濾餅水分降低 10~13%。

 能耗低:工作壓力為 0.25mpa 時(shí),電耗只有真空過濾機(jī)的 1/2 左右,節(jié)省了大量的電力,具有很高的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益。

 全自動化操作:整機(jī)(包括部分輔機(jī))由計(jì)算機(jī)控制,運(yùn)行情況調(diào)出不同的畫面進(jìn)行直觀的顯示,該機(jī)的啟動、停止以及特殊情況下短時(shí)等待均為自動操作,液位、料位自動調(diào)整和控制;具有故障自動報(bào)警及停止運(yùn)轉(zhuǎn)等安全裝置。

 第 16 頁 共 16 頁 根據(jù)工作狀態(tài)變化和要求的改變,自動程序可以很容易地調(diào)整。

 濾液濃度低,通常情況下為 5~15g/l;噪音低:為 62.5db。

?、聘脑旆桨赋醪皆O(shè)計(jì)

?、俨鸪鲝S房三層原 1 臺 pg116 型過濾機(jī)(412),在原基礎(chǔ)上安裝 1 臺加壓過濾機(jī)(包括加壓倉、過濾機(jī)、刮板運(yùn)輸機(jī)),并增建控制室 15m3,在控制室布置相應(yīng)的控制柜及控制平臺。

?、谠谥鲝S房二層安裝排料裝置及卸料料斗,并布置高、低壓風(fēng)機(jī)。

?、墼谥鲝S房一層安裝 1 臺 b=1000mm 的浮精運(yùn)輸刮板,將浮精

  -------- Designed

 By

 JinTai

 College ---------

推薦訪問: 規(guī)劃 選煤廠

【選煤廠三年規(guī)劃】相關(guān)推薦

工作總結(jié)最新推薦

NEW